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    泰州分公司高效完成環烷基加氫裝置換劑工程
    發布者:【綜合】易春明 發布時間:2021-08-04 閱讀:0

          中海油氣泰州石化環烷基潤滑油加氫裝置是全廠效益最好裝置之一,去年大修後一直滿負荷生産,最近因😜反應器第一床🧜🏼‍♂️層差壓超标,催化劑結焦失效,必須緊急停工進行反應器撇頭更換第一床😈層催化劑。本次撇頭換劑工作非常重要,業主領導非常重視,要求以最短時🧜🏼‍♂️間盡快完成換劑工作恢複生産。整個🚶🏾‍♀️‍➡️開停工期 10 天,給我們的施工時間隻有🧑🏾‍🎄 39 小時,工程項目包🏃🏿‍♀️‍➡️括靜設😮‍💨備的 45塊盲👯🏾‍♂️闆抽裝、反應器🙈頭👱🏼‍♂️蓋拆裝、進料泵管線支托架改造 2 噸、技改技措項目甩頭 7 處、新增跨線 200米及機電儀三個專業消缺項😮‍💨目。施工時間短、工作量大,勞動力不足,同時還要兼顧其他生産裝置的正常維保工作,可謂時間短任😵‍💫務重。如何破解這個難題是對🧑🏽‍🎄泰州分公司新班子的一次考驗。 


          泰州分公司高度重視此項工程,接到任務後馬上組織各專業人員進行統籌策劃,對投入工程的勞動力、材料、機具設備、技術準備等工程元素方面、HSE 管理方面✍🏻、投入産出效益方面及現場 6S管理等方面進行全方位精心謀劃✡️和精細測算。通過領導班子協調,專業間協商,現場的靈活指揮調配,确保現有勞動力滿足施工進度要求;通過施工技術方案優化、對施工過♌️程質量重點難點的管控👀措施的嚴格實施等确保技術質量管理體系的有效運行;通過對所有工程😈項目的全面🧎🏻‍♀️‍➡️分析,确🧛🏾‍♀️定安全管控的難點重點項目并進行全方位👾的危險因素分析和風險評估,制定相應管控措施,在施工過期中嚴格執行👌監督考核,确保了 HSE 管理體系的高效運轉;通過全體👾動員、各專業化交底、現場項目的逐一對接,提前把所有施工項目的準備工作全面落實到位,形成了全員同心協力共克時艱的強大團隊力量,形成了進度、質量、安全及現場 6S 專業管理高效的管理團隊🧜🏼‍♀️。 


         項目施工管理過程統籌精細到以小時爲單位,特别是👱🏼‍♂️反應器撇頭換劑施工這條主線,施工與換劑作業無縫交接 39 小時連軸轉,分公司領導陳實常務副經理和高海✡️濤副經理連續 2 天白天黑夜蹲守在👯🏾‍♂️現場,靜設備副班長于慶春帶領參戰員工發揚茂化建“刻苦耐勞、堅守合同、團隊至上、結果一流”的企業精神,鼎力協同連續奮戰二個晝夜,提前 3 小時交付裝劑,裝🏊🏾‍♀️劑交出後 5 小時完成反應器頭蓋回裝等恢複工作,整個過程😁提前 4 小時交付裝置進行系統氣密,實現一次氣密合👨‍🦰格。 


           經分公司全體員工的共同努力,這次裝置撇頭換💌劑及消💫缺工🧎🏻‍♀️‍➡️程的所有施工項目實現安全、優質、準點、環🙆🏿保全面完成,于💌 6 月 3 日 11 時交付生産,實現靜密封面零洩漏,裝置氣密一次合格,投料開🔞工一次成功,受到業主的表揚,分ˇ公司新班子經受住一場實戰的初步考驗。 (圖/文 邱小帆)